6、发现的问题
按照以上思路,对兴湖变电站二次系统检验时发现以下问题:
1)模拟1号主变保护屏内GOOSE交换机异常,将其电源开关关断时,T1高后备保护装置、低I侧后备保护装置保护功能可以正确动作于故障,但101断路器拒跳。经测试,原因为插件程序设计存在缺陷,保护装置发出的101断路器跳闸命令需要通过此交换机下达至断路器机构。本现象与智能变电站设计规范中“直采直跳”的原则冲突,各断路器的保护跳闸命令应直接通过保护装置与合并单元/智能终端一体化装置间的光纤下达,不应经过交换机中转。需要进行保护装置内置程序升级,否则此GOOSE交换机运行中如果发生异常,将直接影响本系统中高后备、低I侧后备保护功能。
2)1号主变压器低压侧分支101断路器、102断路器合智一体装置“置检修”压板投入,差动保护、低压侧后备未投入“置检修”压板的情况下,保护仍然对合智一体装置上送的采样信息进行逻辑判断,保护动作,101断路器与102断路器均跳闸。不符合规范的检修机制中检修状态位“一致性”原则,可能造成断路器误动。经与设备制造商协商,由厂家人员对保护装置进行升级后,二次系统检验各功能均合格。
7、结语
由于早期智能变电站在建设调试时,相关规范处于制定中,难免会有疏漏。首检,对照各级设计规范和运行技术要求进行验证,是保证电网安全稳定运行的重要环节。在整个首检过程中,二次检修人员应站在系统级的层面,独立于设备制造商(设备制造商侧重于细节技术的实现,运维检修人员侧重于电网运行中各种可能情况下二次系统整体功能的正确完备)自主开展整组接线式检验,重点保证保护功能及其异常应急措施的正确可靠,必要时再由相关设备制造商技术人员协同处理。本次首检的实践,依托于已有的微机保护检验成熟经验和对运行需求的准确把控,制定适应智能变电站特点的检验方案,同步提升运维、检修人员的技能水平,对于接触、学习并最终完全掌握智能变电站将有积极意义。