0 概述
随着用户对供电可靠性要求的提高,110kV终端变电站中,在采用双电源供电的前提下,还增设了备自投装置;当一路电源因故障跳闸后,另外一路电源即可在备自投作用下快速切换,提高了系统的供电可靠性;但是,随着备自投装置的普及,亦出现了因备自投方案存在缺陷而导致的事故范围扩大,所以,有必要对110kV变电站的备自投方案进行全面梳理,并对存在缺陷的备自投方案进行消缺完善,以避免曾经发生的事故再次发生。本文结合南京110kV天井山变备自投误动而导致全站失电的事故案例,对该站备自投方案进行全面分析,揭示误动根本原因,并提出具体的改进方案。
1 天井山变全站失电经过
110kV天井山变接线如图1虚线框内所示:795、913为该站的两条电源进线(分别来自220kV高桥变、殷巷变),分别对两台110kV 主变供电,天井山变795、913开关未配保护;母联710开关正常为热备用状态,并安装了备自投装置;两台主变(T1/T2)110kV侧中性点均不接地运行,主变差动保护范围为变一、变二侧开关流变包含的区域。
图1 天井山变接线示意图
2007年某日9:11,220kV高桥变795开关距离I段、零序I段保护动作跳闸,重合不成功后,天井山变110kV备自投动作跳开795进线开关,并合上母联710开关;随即殷巷变913开关距离I段、零序I段保护动作跳闸,重合不成功;至此,天井山变全站失电。
2 天井山变全站失电原因分析
2.1 事故分析与故障点判断
该事故中,高桥变795开关距离、零序保护动作,而天井山变#2主变差动保护并未动作,说明永久故障发生在795线路或天井山变Ⅱ段母线上;当 795线路跳闸后,天井山变110kV Ⅱ段母线PT失压,此时满足了母联710开关备自投的动作条件,备自投首先跳795开关,再合710开关;但当合上710开关后,殷巷变913开关距离、零序保护动作,且重合不成,最终导致天井山变两条电源线全部失电。由上述分析知:永久故障点处于天井山变Ⅱ段母线上。
2.2 备自投误动原因分析
根据2.1分析可知,天井山变Ⅱ段母线上的永久故障点是导致全站失电的直接原因,但并非全站失电的根本原因。据天井山变110kV备自投动作闭锁逻辑(图2所示)可知:若故障点位于线路上时,备自投动作跳795开关,即可将故障点隔离,再合710开关,就将备用电源(913)投入,避免#2主变失电;但是,按图2所示的逻辑,备自投无法判断故障点是位于线路上,或是位于110kV Ⅱ段母线上;当故障点位于Ⅱ段母线上时,备自投在跳开795开关后,也无法将故障点隔离,一旦备自投将710开关合闸,将造成故障点转移至备用电源(913线路)上,从而导致全站失电。
由上可见,由于天井山变110kV备自投逻辑不够完善,使得110kV Ⅱ段母线故障点成为备自投逻辑判断的盲区,是造成备自投误动的根本原因。
图2 备自投闭锁条件
3 应对措施及建议
由上述分析可知,备自投要正确动作需遵循逻辑条件的充分性原则,即备自投动作的前提条件要充分合理,否则不仅难以实现双电源的快速切换,而且会导致故障点转移,造成事故范围扩大。下文将通过完善备自投逻辑,保证备自投动作逻辑条件的充分性,避免备自投误动。
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