2.2 抽油机电动机运行状态分析
根据对抽油机负荷特点和机理分析,以及大量现场实际测试可得到如下结论:
抽油机电动机在正常工作时,根据抽油机机械负荷的变化,电动机可能有两种完全不同的工作状态:当电动机拖动机械负荷运行时,电机处于电动机工作状态,此时电动机从电网吸收有功和无功功率;当机械负荷拖动电动机运行时,电机处于发电机工作状态,此时电机从电网吸收无功功率,向电网送出有功功率。
而但无论电动机工作在那种状态,都要从电网吸收无功功率。电机处于发电状态时,由电机理论可知,电机从电网吸收的无功功率即空载无功功率,其大小与电机的设计方法、材料选用和制造工艺等直接相关。而电机处于电动机状态时,无功功率变化则与电动机负载大小有关,现场实际测量结果表明:抽油机上、下冲程的负荷变化,会引起1~4kvar无功变化。
3 抽油机供电系统无功补偿研究
油田1140V的抽油机电动机绝大多数采用6kV直配供电、变压器-电动机单元接线方式,在变压器低压侧计量消耗的有功电量和无功电量,这种系统在电动机端实施就地分散无功补偿是最佳补偿方案。对在电动机控制箱加电容器进行固定补偿,笔者和相关部门做过很多试验,试验能够得到较好的补偿效果,可以使功率因数达到0.85以上。但是,大范围使用却暴露出很多问题,难达到十分理想的补偿效果。
3.1 电容器选择匹配问题
用电容器实施固定就地补偿的电容器容量,一般按下式计算确定.
Q=(0.95~0.98)√3 UI (1)
式中:U—电动机的电压,kV;
I—电动机的的空载电流,A。
从计算公式可以看出,当电动机电压一定时,电动机的空载电流也是一定的,所以补偿容量QC就是固定的。实践表明,这种理论上的选择方法对负载率较高的电动机,能得到较好的补偿效果,而对抽油机这种工况复杂、负载率很低的电动机补偿效果却很差,功率因数得不到保证。试验表明,同样的电动机、相同的补偿容量,电动机负载率不同时补偿的效果不同,抽油机周期性负荷的变化,也会使无功功率发生变化。
虽然通过实际测试和进行调试,固定补偿在一段时期能保证功率因数在0.85以上,但之后会随井下工况变化而发生改变。另外,抽油机电机分22、30、37、45、55kW等多种容量,电机极数有六极、八极的不同,电容器规格也不同,电机还有新、旧之分(大量电机经过多次修理),这些因素对补偿无功都有很大影响。因此,测试和调试的工作量非常大,而大量的测试和调试工作现场人员是难以很好完成的。
3.2 过补引起的无功倒送问题
由于抽油机电动机补偿无功情况复杂,及使功率因数达标是用户追求的目标,一些文献介绍固定补偿功率因数能达标的实例[2],其补偿电容器可能会处在过补状态。另外,固定补偿的控制采用的是与电动机同时投切的控制方法,由于补偿的无功大于电动机的空载激磁无功,切除时常会引发自激而损坏电容器。
过补引起的无功倒送是电力系统所不允许的,因为它会增加线路和变压器的损耗,加重供电线路的负担[3]。因为,线路、变压器电能损耗与电流有效值平方成正比,并不会因为功率反送而减小。另外,油田采油供电系统不考虑方向的无功电量计量方式,无功倒送也会使结算功率因数降低,使补偿的经济效益下降。因此,无功补偿应避免出现过补现象,而抽油机无功补偿情况复杂,上下冲程负荷变化很大,采用固定补偿使功率因数达标,出现过补是难以避免的。
3.3系统谐波的影响问题
电容器具有一定的抗谐波能力,但谐波含量过大时会对电容器的寿命产生影响,甚至造成电容器的过早损坏。胜利油田采油供电系统用有部分变频调速电动机,实测表明采油供电系统存在谐波的影响问题,而这一问题往往被忽视,导致一些电容器莫名其妙地损坏。另外,1140V电容器补偿投切涌流大,以及电容器大切除时可能发生自激,这些都是补偿设计必须考虑的问题。
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